優質的服務流程
· quality of service processes ·
- 需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環境和現場工況
- 方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
- 合同簽訂技術和商務規范確認,簽訂合作協議
- 產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
- 調試安裝現場規范安裝,靜態動態調試,分析儀運行
- 售后服務后續維護,持續跟進,終身維修
山東濟南市槐蔭區太平河南路1567號均和云谷濟南匯智港6號樓
噴氨格柵裝置安裝在反應器入口垂直煙道中部區域,氨氣經噴嘴射入煙道后,被來自上游的煙氣卷攜并充分混合,經豎直煙道頂部發生兩次90度轉向后,向下通過整流格柵,進入催化劑層發生催化還原反應,脫硝后的凈煙氣流向下游的空氣預熱器。
停爐期間檢查噴氨格柵發現部分噴氨主分管道、支撐、導流板已不均勻吹損減薄,局部噴氨主管或分管及支撐已出現孔洞,兩側噴氨格柵均為中間部位較兩側吹損嚴重,最差部位主、分管道已經被吹損削掉一半,運行中噴嘴已不起作用,在煙氣流速較高的部位,氨氣與煙氣混合不能形成均勻態勢。反應器催化劑布置的模塊,中間部位也較兩側吹損嚴重,可見煙氣流場偏差對噴氨格柵及催化劑吹損較大。當噴氨管道吹損出現孔洞時,造成NH3/NO:摩爾比分布不均勻,氨和煙氣混合較差,計算出理論所需的噴氨量也不穩定,最終導致鍋爐出口氮氧化物濃度不易控制,氨逃逸率增大,實際用氨量增高,經濟效果較差。
最主要的是從脫硝反應器逃逸的部分氨與煙氣中的SO3和Hz0反應生成硫酸氫氨,與煙氣中的灰塵一起粘附在空預器的換熱元件上,增加了空預器堵塞和腐蝕風險,空預器差壓增大,通煙受阻,影響鍋爐效率。另外氨逃逸過大時對脫硫系統也將造成不良后果。