國電康平發(fā)電有限公司2×600MW機組鍋爐為超臨界直流爐,每臺爐配備雙室五電場靜電除塵器,除塵效率大于99.83%,煙氣脫硫采用石灰石—石膏濕法脫硫,脫硫效率大于95%。整套脫硫裝置由多個系統(tǒng)組成,自2009年8月完成168h試運以來,運行情況總體良好,但在長期運行過程中,也暴露出一些影響脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定運行的常見故障。本文將針對這些故障進行詳細分析,并提出相應的處理措施,以期為同類脫硫裝置的運行維護提供參考。
一、GGH轉子部件與固定部件刮卡故障
(一)故障現(xiàn)象
GGH在空負荷運行時,轉子運行正常,電動機電流平穩(wěn)。但隨著機組負荷升高,電動機電流出現(xiàn)周期性脈沖式升高,嚴重時電動機因電流超過額定值而跳閘,導致脫硫系統(tǒng)被迫退出運行。檢查發(fā)現(xiàn)轉子徑向密封片有刮痕,環(huán)型旁路密封片撬起,轉子密封角鋼少部分有刮痕。
(二)原因分析
支撐軸承或導向軸承固定不牢固或強度不夠,導致GGH轉子轉動時發(fā)生晃動。由于轉子直徑較大,軸承部位的輕微晃動傳遞到轉子邊緣,就會產生較大的位移,使安裝在轉子邊緣的密封角鋼與固定部位發(fā)生刮碰。
轉子角鋼表面車削不平,未處于同一水平面上,部分高出的部位在運行時發(fā)生碰觸。
機組升負荷過快。轉子部分面積較大,受熱不均勻,GGH轉子受熱后膨脹會發(fā)生反蘑菇狀變形,邊緣向上升起,溫升越快變形量越大,超過預留膨脹空間便會發(fā)生刮卡。
施工質量原因,GGH殼體部分位置的圓度不夠,距離轉子間隙過小,不能滿足轉子的徑向膨脹。
設計原因,轉子距離旁路密封片和扇板的間距過小。為減少原煙氣向凈煙氣側的漏風量,設計按理論值為23mm,而檢查摩擦部位,轉子邊緣最大膨脹量為40mm,這是轉子發(fā)生卡死的主要原因。
轉子蓄熱片結垢積灰后阻力增加,原煙氣和凈煙氣的流動形成側翻力,增大了轉子的晃動,隨著GGH運行時間的增長,刮卡現(xiàn)象愈發(fā)嚴重。
(三)處理措施
重新調整支撐軸承和導向軸承支座,使轉子各部位的間隙相同,并對強度不夠的部位進行加固。
對轉子角鋼表面高度重新測量,確定基準面后,重新車削,確保角鋼上下兩面分別處于同一水平高度。
在機組升負荷時,充分考慮GGH的膨脹時間。GGH受熱時邊緣先向上隆起,隨著全部受熱后,邊緣再向下回落。因此,要緩慢加負荷,注意觀察電動機電流,發(fā)現(xiàn)超流立刻停止加負荷,待GGH受熱均勻后再繼續(xù)加負荷。運行調度應全面考慮,不能只重視機組負荷而忽視脫硫設施。
調整扇形板的高度,將轉子角鋼和扇形板之間的間隙調整為40mm,雖然這會增大漏風量,降低脫硫效率,但為了保證GGH的正常運行是必要的。
雖然無法避免GGH蓄熱片結垢,但應采取有效措施減少結垢和積灰,當結垢嚴重時應及時清理。
二、噴淋層噴嘴堵塞故障
(一)原因分析
部分噴淋層噴嘴堵塞后,漿液分布不均,對脫硫效率影響很大。主要原因如下:
吸收塔漿液中存在大顆粒雜質,這些雜質在運行時通過漿液循環(huán)泵進入噴淋層噴嘴。由于噴嘴為倒錐體,雜質容易卡在噴嘴上,日積月累造成噴嘴堵塞。
雜質的產生途徑主要有:一是系統(tǒng)中殘留的工業(yè)垃圾;二是因操作控制的原因,系統(tǒng)紊亂積垢生成顆粒較大的雜質;另外也存在襯膠管路損壞后,脫落的膠片被漿液帶入噴嘴。
(二)處理措施
在每次大小修后,徹底清理脫硫工藝系統(tǒng),同時嚴格控制制漿系統(tǒng)、脫水系統(tǒng)以及地坑排水至吸收塔的污染物,避免雜質殘留在系統(tǒng)內造成噴淋層噴嘴堵塞。
提高鍋爐電除塵器的效率和可靠性,減少煙氣中的粉塵進入脫硫工藝系統(tǒng)。
運行控制吸收塔漿液中石膏過飽和度最大不超過140%,避免積垢形成雜質。
選擇合理的pH值運行,漿液的pH值對系統(tǒng)結垢的影響程度較高。漿液的pH值高,有利于堿性溶液與酸性氣體之間的化學反應,對脫除SO?有利,但對脫硫的氧化會起抑制作用。適當降低并保持相對穩(wěn)定的pH值,可以抑制H?SO?分解為SO??3,使反應物大多為易溶性的Ca(HSO?)?,從而減輕系統(tǒng)內的結垢傾向。同時,要保證吸收塔漿液的充分氧化,避免形成積垢。
定期向吸收劑中加入添加劑,如鎂離子、乙二酸等,以緩解垢物的生成。
在長期低負荷的情況下,不要長期停運噴淋層,應定期切換,防止煙塵及石膏附著在噴嘴上造成噴嘴堵塞。
檢修時對循環(huán)泵入口濾網認真檢查,發(fā)現(xiàn)損壞及時處理。
三、漿液循環(huán)泵機械密封經常損壞故障
(一)易損原因
漿液是容易沉淀的物質,當漿液進入機械密封內部后,在橡膠圈處結垢,影響橡膠圈的滑動和彈性,導致動靜環(huán)之間間隙增大,一旦有漿液進入間隙中,機械密封馬上磨損。
原裝的循環(huán)泵無機械密封冷卻水,在高濃度的漿液環(huán)境中使用,機械密封溫度高,磨損嚴重,縮短了其正常使用壽命。
進口機械密封裝配精細,當泵的軸承游隙稍有增大后,軸運行中晃度增大,機械密封容易損壞。
漿液循環(huán)泵停運后,機械密封處的漿液沖洗不干凈,長時間停運,機械密封動靜部發(fā)生結垢,再啟泵運行時,機械密封損壞。
安裝操作不當,安裝間隙調整不好。
(二)延長使用壽命的措施
為降低更換機械密封的成本,可將進口機械密封國產化,與產品質量可靠、技術能力強的生產廠家合作,對損壞的機械密封進行修復,只更換損壞的動、靜環(huán)和密封膠圈。
對機械密封進行改進,增加冷卻水管和冷卻水室,使冷卻水在漿液和機械密封之間形成隔離層,減輕漿液對轉動部件的磨損及避免漿液沉積;同時增大靜環(huán)凸槽內口直徑,以免泵軸承少量磨損時機械密封動、靜環(huán)損壞。
請機械密封廠家的專業(yè)人員親自到現(xiàn)場指導安裝工作,避免因人為原因導致的損壞。
注意運行操作。啟泵前先開啟冷卻水門,再啟泵;停泵后應先將管路內的漿液沖洗干凈后,再停冷卻水和循環(huán)泵;短時間內停泵或運行中冷卻水中斷,應先檢查機械密封的溫度,不能在溫度較高的情況下投入冷卻水,以免動、靜環(huán)損壞。
四、漿液循環(huán)泵葉輪磨損故障
(一)磨損原因
石灰石粉顆粒較大,對葉輪形成沖刷。從磨損后的葉輪檢查來看,這是葉輪磨損嚴重的主要原因。
泵揚程偏大,存在氣蝕現(xiàn)象。葉輪的背部及產生渦流處磨損較嚴重可以證明這一點。
(二)采取的措施
用國產葉輪替代進口葉輪。目前湖北襄樊五二五公司設計制造的特種耐蝕、耐磨全合金漿液循環(huán)泵,在國內同行業(yè)使用中反響良好,完全可以替代進口葉輪,且價格僅為進口葉輪的三分之一。
采用葉輪表面陶瓷修補技術,在葉輪使用一年后對其進行修補,達到葉輪翻新的目的,這種方式相比葉輪國產化的成本還要低一些。
在運行中要嚴格保證石灰石粉的顆粒度達到標準,不合格產品不允許進廠。
五、除霧器運行中壓差大故障
(一)原因分析
除霧器運行中壓差增大的原因較為復雜,主要包括以下幾個方面:
噴淋層噴嘴堵塞是除霧器葉片結垢的主要原因。噴淋層噴嘴大面積堵塞后,煙氣的穿透力增強,攜帶大量漿液顆粒上行。這部分煙氣溫度相對較高,很容易將灰垢留在葉片上。如果仍按原有的沖洗頻率和水量沖洗,已無法滿足除霧器葉片的沖洗需求,積灰迅速在S型葉片的腰中堆積,形成石膏垢,在只有0.2MPa左右的沖洗水壓下,很難將除霧器徹底沖洗干凈,導致除霧器工況持續(xù)惡化,壓差嚴重超標。
從除霧器各級葉片結垢情況來看,第一級除霧器迎風面葉片屋脊頂部最為嚴重。這與除霧器沖洗噴嘴的沖洗模型有關,設計要求噴嘴與葉片最大距離在1m以內,而實際噴嘴距屋脊處的距離較遠,沖洗效果相對較差,導致沖洗不足的部位易形成結垢。一旦葉片上形成晶粒基體,很快會在此基礎上長大,這是除霧器屋脊頂部易結垢的主要原因。
在運行中,煙氣的流速對除霧器的性能有很大影響。保持較高的煙氣流速可以得到較好的分離效果,但一旦超過臨界流速,會造成除霧器液滴二次攜帶,影響除霧效果。
除霧器塔體處的結垢是除霧器葉片結晶物的外延,靠近塔體的葉片上石膏緩慢生長,最終擴展到塔體上,并進一步生長產生大量結垢。
檢查除霧器沖洗模型發(fā)現(xiàn),部分噴嘴噴出的為水柱,并非擴散開的水幕,不能有效覆蓋葉片,存在盲區(qū),導致沖洗不徹底。
(二)處理措施
利用停爐機會,采用人工敲打方式對除霧器葉片進行徹底清理,并逐一檢查除霧沖洗噴嘴,更換損壞的噴嘴,確保除霧器的沖洗效果。
盡量消除除霧器的結垢現(xiàn)象。除霧器發(fā)生結垢的原因通常是在氧化程度低下甚至無氧化發(fā)生的條件下生成的反應物Ca(SO?)?.?(SO?)?.??/?H?O(稱為CSS軟垢),使系統(tǒng)發(fā)生堵塞。控制氧化是目前采取的一個有效方法。實驗研究表明,當亞硫酸鈣的氧化率為15%~95%,鈣的利用率低于80%時,硫酸鈣容易結垢。采用抑制或強制氧化的方法,將氧化率控制在小于15%或大于95%,可有效控制硫酸鈣結垢。
采取有效措施,保證噴淋層噴嘴可靠運行,使?jié){液均勻完整地覆蓋噴淋層,減少熱煙氣逃逸和漿液過量攜帶。
第一級除霧器葉片的負載最大,后面的葉片負擔相對較輕。因此,修改除霧器沖洗功能組,增加第一級沖洗的頻率和沖洗時長,調整合適的二級沖洗模式,以達到最佳的沖洗效果。
合理控制吸收塔漿液池的液位,確保除霧器能及時得到沖洗。
通過運行調節(jié),盡量保證除霧器在合適的參數(shù)狀態(tài)下運行,以確保達到最好的除霧性能,并防止除霧器發(fā)生結垢和堵塞。
加強除塵器的管理,提高除塵器的效率和可靠性,嚴格控制煙氣中的含塵量,減輕灰塵對脫硫系統(tǒng)的污染。
定期檢驗除霧器的壓差變送器,為運行提供準確的判斷,及時采取措施,確保除霧器在清潔的狀態(tài)下運行。
六、GGH積垢堵塞故障
(一)積垢情況
轉子換熱元件冷端最外圓弧的區(qū)域積垢最為嚴重,垢物非常致密、堅硬,占整個換熱元件截面的25%,損失非常大。其他區(qū)域也有較多積垢,而轉子換熱元件的熱端相對較為干凈。
(二)原因分析
近年來電煤供應緊張,原設計煤種無法充分供應,電廠被迫摻燒設計外煤種及劣質煤,導致靜電除塵器的除塵效果降低,煙氣系統(tǒng)含塵量增大,從而增加了GGH換熱元件積灰的可能性。
除霧器在運行中,有一定數(shù)量的石膏漿液透過除霧器逃逸,進入GGH換熱元件。這部分漿液較難清除,容易在GGH換熱元件上附著并固化。
GGH是旋轉設備,運行時外圓的線速度最高,吹灰吹掃時作用在外圓的時間相對較短。由于外圓上積灰最為嚴重,吹灰不徹底,日積月累在外圓上形成嚴重的附著物。
GGH在線沖洗設備本身存在缺陷。康平發(fā)電有限公司的吹灰器采用的是落后的擺臂式吹灰器,存在刮卡現(xiàn)象,噴嘴距離較大,達不到預期的吹灰效果。
(三)采取的措施
加強電除塵器的維護,嚴格控制電除塵器的投入率和除塵效率,使其保持長期高效運行,從而控制進入脫硫系統(tǒng)的煙氣含塵量。
對吹灰器進行改造,將擺臂式吹灰器改為伸縮式吹灰器,以提高設備的運行穩(wěn)定性和吹灰效果。
利用機組停運的機會,對GGH換熱元件采用高壓水進行人工徹底清理,清除殘余的積垢。
加強GGH煙氣出入口壓力變送器的維護,以便隨時掌握換熱元件的結垢情況,根據(jù)實際情況適當增加高壓水沖洗的次數(shù)。
每次停爐時都要對吹灰器噴嘴進行檢查和清理,同時對高壓水泵濾網要定期檢查和清理,確保沖洗系統(tǒng)的正常運行。
七、石膏脫水系統(tǒng)故障
(一)常見故障
旋流分離器管路磨損及噴嘴脫落。由于旋流分離器依靠離心作用使石膏與水分離,漿液流速較高,導致管路磨損快,噴嘴受振動和沖擊,容易松動和脫落。
真空皮帶容易跑偏。造成皮帶跑偏的因素較多,主要包括:安裝質量原因導致各托輥不平行;個別托輥磨損或軸承損壞,轉動阻力加大;調偏托輥松動或調整不到位。
濾布損壞。濾布在運行中始終處于反復自動調偏中,總在左右擺動,使濾布出現(xiàn)縱向褶皺,長期運行后,褶皺部位磨損,形成縱向裂口。此外,有雜物落入濾布中,也會導致濾布損壞。
(二)預防措施
適當控制旋流分離器漿液的流速,以減少設備磨損。同時,經常檢查噴嘴,發(fā)現(xiàn)松動及時安裝牢固。
定期檢查托輥,發(fā)現(xiàn)轉動不靈活的及時更換軸承。對托輥的平行度和水平度進行找正,確保其安裝質量。緩慢調整調偏托輥的手輪,長時間觀察并找正,保證其調整到位。
將濾布的調偏行程控制在最小范圍內,以減少濾布的擺動和磨損。通過技術改造增加去皺托輥,改善濾布的運行狀態(tài)。在運行過程中,經常巡視檢查,發(fā)現(xiàn)松動的部件及時固定,防止其脫落后掉入濾布中造成損壞。一旦發(fā)現(xiàn)濾布有異物,要及時停運設備,清除異物并查明原因后再啟動設備。
總之,石灰石—石膏濕法脫硫裝置在運行過程中會出現(xiàn)各種故障,影響脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定性和脫硫效率。通過深入分析故障原因,并采取相應的處理措施,可以有效提高設備的可靠性和降低維護成本,確保脫硫系統(tǒng)的正常運行,為電力行業(yè)的節(jié)能減排和環(huán)境保護做出貢獻。同時,隨著技術的不斷進步和運行經驗的積累,我們應不斷探索和創(chuàng)新,進一步優(yōu)化脫硫裝置的設計、運行和維護,以適應日益嚴格的環(huán)保要求。
