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摘要:本文對華能荊門熱電2×350MW超臨界機組脫硝系統低負荷運行時存在脫硝入口煙溫偏低、兩側煙溫偏差大,脫硝入口NOx偏高、噴氨量過大、局部氨逃逸率大等問題進行分析,通過優化運行方式,采取相關技術措施,逐步改善了低負荷脫硝系統安全運行相關問題,保證脫硝系統安全運行,機組排放合格。
1 機組概況
華能荊門熱電1、2 號鍋爐采用東方鍋爐廠生產的350MW 超臨界直流鍋爐, 鍋爐型號為DG1131/25.4-Ⅱ2,為超臨界壓力、一次中間再熱、變壓運行、單爐膛、平衡通風、采用低NOx 旋流式、前后墻對沖布置燃燒器。20 只HT-NR3 型燃燒器分前三層(A、B、C)、后兩層(D、E)布置在爐膛前、后墻上,制粉系統采用冷一次風機正壓中速磨直吹系統,每臺爐配五臺制粉系統。鍋爐前墻A 層燃燒器中布置了等離子點火裝置,其他各層燃燒器裝有1 支簡單機械霧化點火油槍。每臺機組配置一臺100%B-MCR 汽動給水泵和兩臺機組共用一臺30%B-MCR 容量的定速電動給水泵。機組旁路系統采用一級高壓旁路系統裝置,容量為35%BMCR。機組啟動方式采用高壓缸啟動。鍋爐的啟動系統為不帶再循環泵的大氣擴容式啟動系統。系統包含1 個汽水分離器、1 個儲水罐、2 個儲水罐液位調節閥(361 閥)及1 個361 閥前電動隔離閥。鍋爐脫硝系統采用選擇性催化還原法(SCR)方式進行脫硝處理,脫硝催化劑設計運行溫度為295~430℃。脫硝設備布置包括二部分。脫硝設施本體布置在鍋爐省煤器和空預器之間,空預器鍋爐鋼架上方的布置。煙道分兩路從省煤器后接出,經過垂直上升后變為水平,接入SCR 反應器,SCR反應器內裝有催化劑。反應器為垂直布置,經過脫硝以后的煙氣經垂直煙道接入空預器入口煙道。1、2 爐分別于2017 年5 月、2016 年12 月分別完成超低排放改造,現階段執行的環保污染物控制標準為:NOx≤50mg/Nm3、SO2 濃度≤35mg/Nm3、粉塵濃度≤10mg/Nm3。鍋爐尾部煙道采用雙煙道結構,其中低溫再熱器布置于前部煙道,低溫過熱器、省煤器布置于后部煙道。再熱汽溫度采用煙氣擋板輔以微量噴水作為調節手段。
2低負荷脫硝系統運行存在的問題及運行調整措施
2.1 低負荷脫硝入口煙溫過低、偏差大。
隨著機組負荷降低,鍋爐出口煙溫也隨之降低,導致尾部煙道煙溫都有不同程度的下降。而且低負荷時由于火焰充滿程度較弱,導致兩側煙溫也有所不同。煙溫降低對脫硝系統運行不利,煙溫過低,催化活性太低,導致脫硝系統運行效率下降,氨逃逸率上升。長時間運行會使空預器堵塞。若脫硝入口煙溫低于低限值295℃(三取二),保護動作關閉脫硝入口噴氨快關閥,若不及時調整則會導致凈煙氣NOx超排。
針對低負荷工況下,主要是煙溫偏低及兩側煙溫有偏差,降負荷過程脫硝有退出運行的可能性,因此在運行方式采取相關優化措施:1)針對低負荷工況運行方式,結合爐膛結渣情況,對爐膛吹灰系統進行了相關優化,每天按照單雙號來進行爐膛吹灰。尾部煙道間隔一天來吹灰,空預器冷端采取2H 吹灰一次。采取此種方式后低負荷運行下脫硝入口煙溫基本都能達到要求。同時也減少汽水損耗。2)低負荷運行時加強監視,適當降低機組負荷率,避免煤量過減后導致煙溫下降,必要時解除協調方式手動調整。3)低負荷運行下采用不同磨煤機組合,采用前墻ABD磨組合較后墻ADE 磨組合對提升煙溫更有利。4)針對脫硝入口兩側煙溫偏差,通過尾部煙氣擋板進行小幅度偏差調節,對煙溫調平有明顯效果。5)低負荷運行,尾部煙道煙溫特點是前煙道布置為低再,汽溫煙溫均較高;后煙道中布置低過和省煤器,由于低負荷時給水溫度降低,導致換熱溫差增大。從而導致后煙道煙溫降低較多,最終的結果是混合后的煙溫偏低,影響到了脫硝入口的煙溫。所以低負荷運行,為保證脫硝安全運行,盡量關小過熱側的煙氣擋板。調節煙氣擋板時幅度也要緩慢,避免大幅度波動后導致煙溫下降。6)在保證燃燒穩定的前提下,可適當提
高磨煤機的一次風速,風粉出口溫度降低5℃左右。通過以上優化措施,基本能夠滿足低負荷脫硝系統運行的安全。
2.2 低負荷運行,脫硝入口NOx偏大。
低負荷運行下往往氧量偏大,導致脫硝入口的NOX 折算值過高。結果導致噴氨量增大,存在局部氨逃逸過大現象。運行中采取以下措施:1)控制總風量,嚴格按照氧量曲線來調整。避免氧量偏離目標值較多。2)減少漏風,主要是爐膛漏風,檢查尾部煙道人孔門全部關嚴。合理控制爐底干排渣冷卻風門,規定爐底溫度低于100℃全關爐底冷卻風門。3)定期對脫硝入口氧量顯示進行校驗。4)由于脫硝噴氨量過度開大后,導致液氨消耗大不經濟且氨逃逸率增大。為規范運行人員操作,在經濟指標競賽中調整噴氨量權重,用氨量越大得分越低,加強值班員對液氨調整的重視,勤調整,減少液氨消耗量。低負荷控制好鍋爐氧量對NOx 生成影響很大,所以低負荷階段盡量降低鍋爐總風量及氧量,對鍋爐NOx 控制及低負荷鍋爐穩燃均有利。
2.3 氨逃逸率過大,導致空預器堵塞。
長期低負荷運行,存在空預器堵塞的情況。特別是在2017 年9 月-10 月份機組長期在低負荷運行,環境溫度較往年偏低,且入爐摻燒煤硫份較大,導致空預器差壓逐漸增大。空預器煙氣差壓最大漲至2.1KPA 左右。
根據相關數據統計,長期在低負荷運行,受環境溫度影響,空預器冷端綜合溫度偏低,導致燃用高硫煤后,空預器差壓呈逐漸上升趨勢,引風機電流上漲,導致電耗上升。停機后檢查確定是空預器冷端的結垢較多,為硫酸氫銨垢樣。短時間也難清理。因此在運行需要加強監視,調整配煤摻燒策略,盡量減少入爐煤硫份,同時提升負荷率,盡量在高負荷運行。嚴格控制噴氨量,根據環境溫度變化及時投入熱風再循環,提升空預器入口冷端風溫,加大吹灰頻率,提高蒸汽吹灰溫度等策略,減緩空預器上升速率。
3 總結
針對機組低負荷工況下脫硝運行存在相關問題,經過優化吹灰方式,磨煤機組合方式,氧量控制,提高吹灰頻率,規范運行人員操作減少噴氨量等措施。保證了脫硝系統在低負荷工況下能夠安全穩定經濟運行。
新澤煙氣在線監測系統是采用世界先進在線分析技術與中國環保監測技術相結合,通過多年在工業流程領域中積累的豐富經驗精心打造而成。應用于煙氣中煙塵濃度和固態污染物以及溫度、壓力、流速、濕度、大氣壓及氧氣的在線監測,并通過數據采集處理系統生成圖譜、環保報表,可將數據遠傳至各級環保部門。