國(guó)電吉林龍華蛟河熱電廠(chǎng)位于吉林省蛟河市南部,目前電廠(chǎng)裝機(jī)規(guī)模為3×75t/h循環(huán)流化床鍋爐,配置2臺(tái)12MW凝汽汽輪機(jī)。1#、2#機(jī)組配置濟(jì)南鍋爐廠(chǎng)生產(chǎn)的YG-75/3.82-M1型循環(huán)流化床鍋爐,于2001年12月投產(chǎn);3#機(jī)組配置太原鍋爐集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的TG-75/3.82-M23型循環(huán)流化床鍋爐,于2007年11月投產(chǎn)。鍋爐經(jīng)過(guò)10a多的運(yùn)行,燃燒過(guò)程中現(xiàn)存在以下問(wèn)題:a)3臺(tái)鍋爐均達(dá)不到設(shè)計(jì)出力,在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,鍋爐最大出力僅為60t/h~62t/h;b)3臺(tái)鍋爐運(yùn)行中都出現(xiàn)高床溫及運(yùn)行溫差大現(xiàn)象,僅在60t/h~62t/h出力下床溫就高達(dá)980℃及溫差200℃以上,導(dǎo)致NOx排放濃度為596mg/Nm3,造成嚴(yán)重超標(biāo)。
針對(duì)以上問(wèn)題,公司成立項(xiàng)目研發(fā)團(tuán)隊(duì),采取低氮+燃燒優(yōu)化改造技術(shù)對(duì)該廠(chǎng)3臺(tái)鍋爐進(jìn)行了改造,達(dá)到了鍋爐低氮和燃燒優(yōu)化的最終要求。
1鍋爐燃燒過(guò)程中存在問(wèn)題分析
針對(duì)CFB(循環(huán)流化床鍋爐)鍋爐運(yùn)行后燃燒過(guò)程中普遍存在的一些情況及對(duì)該廠(chǎng)進(jìn)行前期收資和考察并與現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)人員充分交流后掌握的一些情況,總結(jié)出3臺(tái)鍋爐存在的問(wèn)題分析如下。
1.1鍋爐出力不夠問(wèn)題分析
蛟河熱電廠(chǎng)3臺(tái)CFB鍋爐原設(shè)計(jì)煤質(zhì)為褐煤,適宜燃燒煤種包括煙煤、貧煤、無(wú)煙煤,其低位發(fā)熱量為14200kJ/kg,全水分為6.5%,收到基硫?yàn)?.39%,入爐煤粒粒徑為0mm~8mm;而實(shí)際入廠(chǎng)煤以火車(chē)煤為主,煤源較多,煤質(zhì)變化范圍較大,其低位發(fā)熱量為13139kJ/kg,全水分為10.4%,收到基硫?yàn)?.6%,入爐煤粒粒徑為15mm~20mm。分析得知鍋爐實(shí)際運(yùn)行時(shí)主要以低熱值、高水分、大粒徑燃煤為主。一般情況下,當(dāng)煤的發(fā)熱量越低、水分越高、粒徑越粗時(shí),為了保證鍋爐原有的設(shè)計(jì)出力,電廠(chǎng)運(yùn)行人員就不得不增加入爐煤量,這樣就導(dǎo)致耗煤量增加,床溫升高,煤在爐膛底部沉積,爐膛結(jié)焦可能性增加,威脅鍋爐安全運(yùn)行,因此又不得不通過(guò)減少入爐煤來(lái)解決,最終導(dǎo)致鍋爐帶不上負(fù)荷,出力不足。
旋風(fēng)分離器是CFB鍋爐灰循環(huán)的一個(gè)核心部件,其入口煙速和導(dǎo)流特征直接影響著分離器的收塵效率,決定了灰循環(huán)倍率,不僅影響燃盡,降低燃料的利用率,還影響傳熱和脫硝效果。分離器入口煙道處喉口位置的煙氣流速一般控制在24m/s~28m/s范圍內(nèi),而從收資情況看,3臺(tái)分離器喉口煙氣流速均為22m/s,煙速偏低,分離效果太差。因此可以適當(dāng)提高分離器入口的煙氣流速,使其增速后能顯著改善分離器灰塵捕集效率,對(duì)抑制床溫和提高蒸發(fā)能力均能產(chǎn)生直接推動(dòng)作用,從而避免鍋爐設(shè)計(jì)出力不足問(wèn)題發(fā)生。
由于CFB鍋爐的燃燒系統(tǒng)不僅包含主燃燒區(qū)燃燒室、整個(gè)爐膛區(qū)域、旋風(fēng)分離器區(qū)域,還包括返料風(fēng)室、返料斜腿等這幾部分組成。當(dāng)返料風(fēng)室出現(xiàn)問(wèn)題就會(huì)出現(xiàn)流化不暢,返料腿出現(xiàn)問(wèn)題就會(huì)產(chǎn)生返料不暢,甚至發(fā)生燃燒室內(nèi)煙氣反串等情況發(fā)生,從而破壞整個(gè)物料循環(huán)系統(tǒng),打破爐膛內(nèi)物料平衡和熱平衡,床溫升高,負(fù)荷降低。
1.2NOx超標(biāo)問(wèn)題分析
NOx超標(biāo)主要與爐膛中心區(qū)缺氧及床溫分布不均,床溫異常,一二次風(fēng)配風(fēng)方式,爐膛出口、返料溫度與床溫差值過(guò)大,床溫與一次風(fēng)的配合等因素有關(guān)。
1.2.1爐膛中心區(qū)缺氧及床溫分布不均
CFB鍋爐爐內(nèi)普遍存在著爐膛中心區(qū)氧量分布不均和床溫分布不均及局部高溫現(xiàn)象。由于CFB鍋爐固有的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),熱空氣在爐膛燃燒區(qū)容易產(chǎn)生“煙囪效應(yīng)。根據(jù)NOx的生成機(jī)理,此時(shí)熱力型的NOx在局部富氧和高溫條件下大量產(chǎn)生。
CFB鍋爐往往由于流化不均勻,會(huì)導(dǎo)致床溫偏差。其原因主要在于煤粉粒徑分布不均,流化程度偏差,一、二次風(fēng)配比不合適,返料系統(tǒng)不完善等。同時(shí)流化不均也會(huì)造成局部高溫點(diǎn),使得熱力型NOx急劇增加。
1.2.2床溫異常
對(duì)于CFB鍋爐來(lái)說(shuō),控制床溫是CFB鍋爐低氮燃燒的關(guān)鍵之一。從理論上來(lái)講,860℃~875℃是CFB鍋爐最佳低氮燃燒溫度。但實(shí)際運(yùn)行中仍然存在問(wèn)題,如顆粒粗大或顆粒過(guò)細(xì),布風(fēng)板、風(fēng)帽和靜壓室設(shè)計(jì)缺陷等,導(dǎo)致床溫偏高或偏低。如床溫過(guò)高,則會(huì)造成爐膛水冷壁等部位結(jié)焦加劇和NOx過(guò)量生成。而床溫太低,則又會(huì)導(dǎo)致鍋爐啟動(dòng)困難或熄火及燃料燃燒不充分等問(wèn)題產(chǎn)生。
1.2.3一二次風(fēng)配風(fēng)方式
蛟河熱電廠(chǎng)3臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐原設(shè)計(jì)一二次風(fēng)配比為6:4,一次風(fēng)率過(guò)大,二次風(fēng)率過(guò)小。典型的一次風(fēng)與二次風(fēng)的比例一般按照4:6或5:5配置比較普遍。對(duì)于任何一種鍋爐,二次風(fēng)是整個(gè)爐內(nèi)燃燒過(guò)程的主旋律,因此在低氮分級(jí)燃燒方案中一般都是采取減小一次風(fēng)在總風(fēng)量中的占比,保證二次風(fēng)占比更大。
這樣既可以保證燃料在爐膛下部主燃燒區(qū)適當(dāng)缺氧燃燒,達(dá)到低氮燃燒效果;同時(shí)未燃盡燃料隨煙氣在爐膛內(nèi)上升區(qū)域在二次風(fēng)的作用下進(jìn)一步燃燒,達(dá)到燃料燃盡效果,形成了低氮與燃燒優(yōu)化的完美結(jié)合。同時(shí)從該廠(chǎng)二次風(fēng)的布風(fēng)方式看,二次風(fēng)噴口數(shù)量共21個(gè),分3層布置,均在拐點(diǎn)以下密相區(qū),布局不合理,二次風(fēng)射流穿透性差,氧化性氣氛濃厚,起不到低氮分級(jí)燃燒的效果。
1.2.4爐膛出口返料溫度與床溫差值過(guò)大
事實(shí)上,多數(shù)CFB鍋爐在實(shí)際運(yùn)行時(shí),由于各種原因,其爐膛出口溫度明顯比床溫低很多,甚至溫差高達(dá)200℃以上。于是,為了確保達(dá)到鍋爐設(shè)計(jì)負(fù)荷,鍋爐運(yùn)行人員通常采取高床溫運(yùn)行的方式,這樣就導(dǎo)致NOx的排放濃度增加。
蛟河熱電廠(chǎng)3臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐爐膛出口溫度均明顯比床溫低好多,最多達(dá)到250℃左右,因此電廠(chǎng)不斷加煤,床溫最高達(dá)到1030℃以上。對(duì)CFB鍋爐來(lái)說(shuō),這個(gè)溫度是很不正常的,從而也導(dǎo)致NOx排放達(dá)到將近600mg/Nm3,產(chǎn)生嚴(yán)重超標(biāo)。
1.2.5床溫與一次風(fēng)的配合
保證一次風(fēng)在總風(fēng)量中的合理占比及較好的流化效果,這樣才能使CFB鍋爐正常運(yùn)行,也是保證低氮分級(jí)燃燒能否更好實(shí)施的關(guān)鍵一步。一般情況下,當(dāng)爐型結(jié)構(gòu)和一、二次風(fēng)設(shè)計(jì)一旦確定,運(yùn)行床溫也就基本確定。但由于目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)鍋爐,煤種來(lái)源不確定,煤質(zhì)變化較大,這樣鍋爐的運(yùn)行床溫及料層的流化狀況也會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化。因此這個(gè)時(shí)候如果不根據(jù)床溫的變化對(duì)一次風(fēng)進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)在必要的時(shí)候不對(duì)水冷床上布風(fēng)板及風(fēng)帽等進(jìn)行改造的話(huà),很難達(dá)到低氮排放的效果。
2改造方案
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)了解的信息和資料,本次低氮燃燒優(yōu)化改造的主要范圍如下:a)增加爐內(nèi)受熱面,包括增加水冷屏和過(guò)熱器的受熱面積,降低床溫,提高鍋爐帶負(fù)荷能力;b)對(duì)輸碎煤系統(tǒng)進(jìn)行改造,保證入爐煤滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求;c)采用ROFA對(duì)原鍋爐二次風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行改造;d)增設(shè)煙氣再循環(huán)系統(tǒng);e)分離器入口煙道改造;f)返料裝置優(yōu)化,包括更換返料風(fēng)機(jī)、返料床改造;g)水冷床布風(fēng)板及風(fēng)帽改造;h)給煤口及播煤風(fēng)優(yōu)化改造。
2.1受熱面改造
根據(jù)熱力計(jì)算對(duì)應(yīng)地增加鍋爐受熱面,所用材質(zhì)與現(xiàn)役鍋爐對(duì)應(yīng)部分相同,為20號(hào)無(wú)縫鋼管,并做好防磨處理,確保汽溫、蒸發(fā)量、排煙溫度等基本傳熱性能達(dá)到性能要求。
原鍋爐設(shè)計(jì)床溫為800℃~950℃,實(shí)際運(yùn)行床溫偏高,高的床溫增加了NOx的生成,因此經(jīng)過(guò)熱力計(jì)算在爐膛頂部增設(shè)2片水冷屏,并同時(shí)增加過(guò)熱器受熱面,提高鍋爐的蒸發(fā)能力,通過(guò)增加爐內(nèi)受熱面及對(duì)二次風(fēng)合理布局共同實(shí)現(xiàn)CFB鍋爐爐內(nèi)煙溫和床溫最佳工況,達(dá)到低負(fù)荷溫度不低、高負(fù)荷溫度不高的最佳低氮燃燒優(yōu)化效果。受熱面改造主要內(nèi)容包括:
a)如圖1所示對(duì)水冷屏進(jìn)行改造。每臺(tái)爐增加2套進(jìn)口集箱1、2套水冷屏2、2套出口集箱3、2套焊接吊桿裝置4、2套焊接吊桿裝置5、2套水冷屏吊梁6、2套水冷屏導(dǎo)汽管7。圖1中23100mm和18450mm標(biāo)高位置為水冷屏各段之間的安裝焊縫。
b)如圖2所示對(duì)高溫過(guò)熱器從改造切割位置進(jìn)行改造。每臺(tái)爐增加1套材質(zhì)為15CrMoG、管徑Φ38mm×5mm的管子1,6套定位板2,1套管夾3。
2.2輸碎煤系統(tǒng)的改造
蛟河熱電上煤系統(tǒng)只有一級(jí)碎煤而沒(méi)有篩分裝置,入爐煤粗大顆粒非常多。在實(shí)際運(yùn)行中,為了提高蒸發(fā)量和避免床溫超限,必須用到很大的一次風(fēng)量,導(dǎo)致煙氣中NOx排放濃度大幅增加。
因此,本次低氮燃燒優(yōu)化改造過(guò)程中對(duì)輸碎煤系統(tǒng)進(jìn)行了改造,具體改造方案如下:因皮帶間沒(méi)有設(shè)立原煤篩分裝置的足夠空間,因此將原二段HSZ-50環(huán)錘式破碎機(jī)更換為四齒輥式破碎機(jī),處理能力不小于120t/h,以保證入爐煤顆粒度滿(mǎn)足CFB爐型0mm~8mm要求,上煤能力滿(mǎn)足3臺(tái)鍋爐滿(mǎn)負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行要求。
改造后,合理的煤顆粒粒徑如下:a)煙煤的入爐煤質(zhì)要求。該CFB鍋爐理想入爐煤平均粒徑d50為1.7mm~1.9mm,寬篩分粒徑分布為0mm~8mm,通常情況下,5mm以上顆粒最好控制在4%~5%以下、而200μm以下的顆粒盡量控制在14%~15%以下,另外兩種極端情況下的顆粒百分比之和需控制在22%~24%以下為宜;b)褐煤的入爐煤質(zhì)要求。物料顆粒應(yīng)滿(mǎn)足0mm~8mm,平均粒徑d50為1.8mm~2.0mm,5mm~8mm大顆粒粒徑份額≤5%,0μm~200μm粒徑份額≤25%,其余中間粒徑份額≥70%。
2.3采用ROFA對(duì)二次風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行改造
本次改造采用ROFA對(duì)二次風(fēng)進(jìn)行空氣分級(jí),保證二次風(fēng)穿透力的情況下,增強(qiáng)密相區(qū)還原性氣氛,降低NOx的排放。具體改造方案如下:
將原有布置于密相區(qū)的二次風(fēng)3層噴口布置,改為上下共2層布置,同時(shí)上層布置于稀相區(qū),下層布置于過(guò)渡區(qū),既保證了鍋爐的穩(wěn)定充分燃燒,又保證了空氣分級(jí)燃燒的效果。設(shè)計(jì)二次風(fēng)量占鍋爐總風(fēng)量的50%,其中上層二次風(fēng)風(fēng)量占鍋爐總風(fēng)量25%,下層二次風(fēng)風(fēng)量占鍋爐總風(fēng)量25%。二次風(fēng)噴口采用本公司專(zhuān)利產(chǎn)品ROFA集成噴射箱,同時(shí)通過(guò)集成噴射箱內(nèi)不對(duì)稱(chēng)設(shè)計(jì)的噴口將熱二次風(fēng)高速?lài)娚涞綘t膛,使熱二次風(fēng)在鍋爐上部空間產(chǎn)生強(qiáng)烈的旋轉(zhuǎn)渦流并在爐內(nèi)形成分級(jí)燃燒,這樣不僅提高了鍋爐的燃燒效果,同時(shí)也達(dá)到脫硝的目的。改造后的布置圖見(jiàn)圖3和圖4。
2.4增設(shè)煙氣再循環(huán)煙氣
再循環(huán)技術(shù)就是從鍋爐尾部煙道引入煙氣充當(dāng)一次風(fēng)的角色,通過(guò)管道等設(shè)備將其輸送到爐膛適當(dāng)部位參與燃燒。由于其含O2量比較低,相當(dāng)于變相減小了一次風(fēng)占比,保證物料在密相區(qū)處于還原性氣氛下燃燒,從而有效降低床溫。而煙氣再循環(huán)如果配合二次風(fēng)分級(jí),則可使二次風(fēng)在爐膛內(nèi)分級(jí)燃燒效果更明顯,達(dá)到更進(jìn)一步低氮排放的目的。
國(guó)電吉林龍華蛟河熱電廠(chǎng)3臺(tái)75t/h鍋爐一次風(fēng)量占總風(fēng)量的60%,二次風(fēng)占總風(fēng)量的40%,一次風(fēng)量較大。本次改造在爐膛出口氧量一定的情況下,不降低一次風(fēng)量、保證床料正常流化的基礎(chǔ)上,降低一次風(fēng)中的氧量份額、增加二次風(fēng)總量。由于底部一次風(fēng)中的含氧量減少,抑制了密相區(qū)的燃燒強(qiáng)度,同時(shí)由于二次風(fēng)噴口分層布置,增大了密相區(qū)還原氣氛,抑制了NOx的生成。
2.5分離器入口煙道改造
本方案對(duì)分離器入口煙道進(jìn)行優(yōu)化改造,以保證足夠的分離效率,抑制床溫,降低NOx排放濃度。鍋爐原分離器喉口尺寸為850mm×2400mm,喉口處流速約22m/s。現(xiàn)對(duì)分離器喉口處煙道進(jìn)行改造,將原寬度850mm改為700mm,使喉口處煙氣流速加速到28m/s,提高分離器入口煙氣流速,從而提高分離器分離效率。
2.6返料系統(tǒng)優(yōu)化改造
鍋爐原返料器前后布風(fēng)板共用一個(gè)風(fēng)室,這就造成兩者風(fēng)量基本相同。為了保證旋風(fēng)分離器立管下灰的通暢性,根據(jù)實(shí)際需要,后者風(fēng)量應(yīng)小于前者所需風(fēng)量。因此,本方案對(duì)原返料風(fēng)室進(jìn)行改造,以保證整個(gè)返料系統(tǒng)處于最佳工作狀態(tài)。具體改造措施如下:a)返料風(fēng)機(jī)采用羅茨風(fēng)機(jī)替換原返料風(fēng)機(jī),每臺(tái)爐各新設(shè)2臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)(壓頭H=19.6kPa,風(fēng)量Q=15.28m3/min),1用1備;b)拆除原有返料床的布風(fēng)板,對(duì)原有返料床進(jìn)行整改,布置29個(gè)/排×2排=58個(gè)風(fēng)帽;c)對(duì)返料風(fēng)室和風(fēng)帽進(jìn)行改造,加強(qiáng)返料的流態(tài)化。
2.7水冷床布風(fēng)板及風(fēng)帽改造
開(kāi)孔率是流化床鍋爐設(shè)計(jì)的一個(gè)重要參數(shù),水冷床布風(fēng)板上所形成的壓力降與設(shè)置在其上風(fēng)帽的開(kāi)孔率平方成反比,通常來(lái)講,如開(kāi)孔率越高,則布風(fēng)板上所產(chǎn)生的阻力就會(huì)越小。當(dāng)布風(fēng)板阻力太小時(shí),則會(huì)使得氣流通過(guò)時(shí)產(chǎn)生較小的壓降,這樣就會(huì)出現(xiàn)以下兩種情況:a)當(dāng)氣流通過(guò)床層局部物料較稀、阻力較小的區(qū)域時(shí),則會(huì)產(chǎn)生局部位置處的床層物料“吹空”現(xiàn)象;b)當(dāng)氣流通過(guò)物料較密、阻力較大的區(qū)域時(shí),則會(huì)造成床層物料“壓實(shí)”現(xiàn)象[5-6]。這兩種情況的出現(xiàn)就造成了物料流化效果較差從而導(dǎo)致鍋爐啟動(dòng)困難或爐膛內(nèi)床溫部分區(qū)域溫度較高,最終影響到鍋爐負(fù)荷無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
針對(duì)以上這些情況,此次改造采取了一些具體的改造措施,具體改造內(nèi)容如下:a)流化風(fēng)進(jìn)入水冷風(fēng)室的方式維持不變;b)水冷床風(fēng)帽進(jìn)行重新布置,更換新型鐘罩式風(fēng)帽,補(bǔ)焊中間的鰭片鋼板;c)根據(jù)現(xiàn)有水冷床尺寸調(diào)整間距,進(jìn)行開(kāi)孔布置風(fēng)帽。
2.8給煤口及播煤風(fēng)優(yōu)化改造
CFB鍋爐給煤口設(shè)計(jì)對(duì)爐內(nèi)煤顆粒的燃盡度起到至關(guān)重要的作用,它將影響鍋爐的飛灰可燃物的含量、爐渣可燃物的含量和床溫等參數(shù)。根據(jù)國(guó)內(nèi)、外主流流化床鍋爐給煤系統(tǒng)的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),給煤口的高低取決于布風(fēng)板的面積大小。
本次改造方案中,根據(jù)二次風(fēng)口布置情況重新設(shè)計(jì)給煤口高度,并對(duì)播煤風(fēng)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化,完善播煤風(fēng)增量、冷一次風(fēng)源引入及噴口托底播煤風(fēng)優(yōu)化改進(jìn)確保入爐煤播煤效果良好,在確保燃盡效果的前提下,降低燃料中NOx的生成量。
a)調(diào)整原有給煤口高度,調(diào)整后給煤口標(biāo)高距離布風(fēng)板約2m;b)對(duì)原有給煤口進(jìn)行盲堵,再在膜式壁新開(kāi)給煤口,并重新澆筑;c)原有鍋爐的播煤風(fēng)位于兩處,一處位于給煤機(jī)出口直管段至垂直落煤段拐點(diǎn)處,一處位于落煤管至落煤口之間。本次改造引入冷一次風(fēng)源,在落煤口底部水平增加一路播煤風(fēng)。
3改造后鍋爐運(yùn)行效果
a)鍋爐出力由原來(lái)60t/h~62t/h達(dá)到75t/h,滿(mǎn)足設(shè)計(jì)出力;b)在鍋爐50%~100%BMCR(鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量)工況范圍內(nèi),NOx最終排放濃度一般穩(wěn)定在150mg/Nm3(標(biāo)干,6%O2)以下,達(dá)到了NOx排放要求;c)爐內(nèi)溫度穩(wěn)定在850℃~900℃,爐膛出口、返料溫度與床溫差值在50℃以?xún)?nèi);d)煙氣停留時(shí)間延長(zhǎng)約15%左右,提高換熱效率,保證燃燒更加充分;e)二次風(fēng)剛性加強(qiáng)、主燃區(qū)空氣動(dòng)力場(chǎng)組織改善,結(jié)焦情況改善。
4結(jié)語(yǔ)
通過(guò)國(guó)電吉林龍華蛟河熱電廠(chǎng)3臺(tái)75t/hCFB鍋爐低氮燃燒優(yōu)化項(xiàng)目的改造及運(yùn)行。本次改造不僅達(dá)到了國(guó)家脫硝排放的環(huán)保要求和實(shí)現(xiàn)了鍋爐燃燒效率的進(jìn)一步提高;同時(shí)還減輕了爐內(nèi)結(jié)焦情況,降低了煙氣中飛灰含碳量和底渣含碳量,為以后的工程開(kāi)展奠定了一定的理論和實(shí)踐基礎(chǔ)。盡管鍋爐低氮燃燒優(yōu)化是一個(gè)復(fù)雜的爐內(nèi)燃燒過(guò)程,但隨著理論研究和實(shí)踐的不斷深入和國(guó)家對(duì)節(jié)能減排工作的重視和支持,低氮燃燒優(yōu)化改造技術(shù)在接下來(lái)幾年,將會(huì)迎來(lái)一個(gè)更好的發(fā)展契機(jī)。
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