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- 產品制作選擇最優質的元器件,嚴格按照技術協議
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山東濟南市槐蔭區太平河南路1567號均和云谷濟南匯智港6號樓
摘 要:介紹了河鋼集團宣鋼公司轉爐煉鋼在干法除塵設備下的雙渣工藝實踐,包括溫度控制及頭批料加入技術、氧槍槍位控制技術、起槍控制技術、倒渣控制技術、二次下槍技術,采用這些技術后,一次倒渣脫磷率提高到 75%,并且實現了干法除塵設備下轉爐雙渣工藝零泄爆。
1 前言
目前轉爐雙渣工藝可以減少金屬噴濺、保護爐襯,同時可以獲得低磷鋼水,擴大優質品種鋼的范圍。成熟的轉爐雙渣工藝可以省去雙聯法冶煉中較大的設備改造和鐵水從脫磷爐到脫碳爐過程的溫度損失,可以省去“三脫”工藝中脫硅處理和鐵水處理運轉過程溫度損失,可以彌補“留渣+雙渣”對濺渣護爐的不利和低磷品種鋼范圍的最大化,因此雙渣工藝具有廣泛的適用性。
干法除塵設備下的轉爐雙渣工藝一直受制于干法泄爆,宣鋼 150 噸轉爐通過工業試驗,逐步掌握了雙渣工藝和二次下槍預防泄爆的關鍵技術,使干法除塵設備下的轉爐雙渣工藝獲得成功。
2 干法除塵設備下的雙渣工藝簡介
工藝流程如圖 1 所示,宣鋼 150 噸爐區干法除塵設備下的雙渣工藝主要包括以下環節:在裝入鐵水和廢鋼后進行造渣脫去鐵水中的硅、磷倒去全部初渣二次下槍進行脫碳出鋼。
3 關鍵技術
3.1 溫度控制及頭批料加入技術
初渣的渣料中根據鐵水硅含量一次性加入石灰,初渣堿度 R 控制在 1.5-2.0 范圍,然后根據鐵水成分氧化進入初渣中所放出的熱量和鐵水溫度進行計算加入燒結礦粒,燒結礦加入量上限為 4 噸,如仍有富余熱量加入生白云石,使最終鐵水溫度控制在 1200℃。
3.2 氧槍槍位控制技術
開吹槍位控制在 1.4 米,為鐵水內元素提早反應并快速升溫提供動力學保障,渣料加入完畢后氧槍槍位控制在 2.0 米,使造渣料化好、化透。
3.3 起槍控制技術
起槍控制主要是根據鐵水內硅元素氧化完全,鐵水溫度升到 1380-1420℃,此時碳反應剛鋼要起。
3.4 倒渣控制技術
吹煉結束、提槍,爐子處于垂直位置,靜置 1 分鐘后將爐子快速搖至 80 度,然后反復低檔搖爐并迅速將搖爐手柄放回零位的點動搖爐,直至爐渣倒盡。
3.5 二次下槍技術
落下煙罩,采用氮氣吹掃,在煙道中一氧化碳含量降到 13%以下時開氧進行脫碳吹煉,吹煉前 60 秒采用半流量。
4 工藝實踐
以下是 2015 年 10 月份一爐冶煉情況鐵水條件如下:
前期渣中加入石灰3 噸,輕燒 3 噸,冷料 3.5 噸,在吹煉到 1800 氧后起槍倒渣,此時的轉爐內鐵水溫度為 1405 度,成份如下表:
此爐的脫磷率76%,在生產過程中無泄爆現象
5 結束語
河鋼集團宣鋼公司在實踐中通過對關鍵技術的試驗和準確把握,前期雙渣脫磷率達到75%,并且在干法除塵系統下實現零泄爆,降低了煉鋼能源消耗,擴大了品種鋼生產范圍,使干法除塵系統在轉爐上應用下的雙渣工藝獲得成功。
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