隨著我國環(huán)保要求的逐漸提高,火電超低排放工作進展迅速。各大型燃煤火電企業(yè)對鍋爐進行脫硫、脫硝、除塵裝置的建設和改造,脫硫脫硝發(fā)展迅速,技術工藝逐漸成熟,但在自動調(diào)節(jié)上仍有大量問題存在,極易造成環(huán)保超標。本文提供一種基于質(zhì)量平衡模式的電廠 SCR脫硝系統(tǒng)噴氨自動調(diào)節(jié)方法,能自動將出口 NOx 排放控制在一定范圍內(nèi)。
SCR工藝的基本原理為:在催化劑作用下,向適當溫度( 約280 ~ 420℃ ) 的煙氣中噴入氣氨,氣氨與煙氣中 NOX發(fā)生化學反應,將 NOX還原成 N2和 H20,達到脫硝的目的。
1 改造前存在問題
隨著新的排放標準實施,燃煤電廠目前現(xiàn)有的的脫硝噴氨自動控制系統(tǒng)的兩種控制模式( “濃度模式”和“效率模式”) ,已經(jīng)完全不能滿足運行人員的需求。脫硝噴氨只能改為手動控制調(diào)節(jié)門開度,其調(diào)整完全依賴于運行人員的經(jīng)驗,合格達標和經(jīng)濟性很難平衡,運行人員發(fā)現(xiàn)和調(diào)整不及時將造成出口NOx 值超高越線,各種不確定因素的存在給系統(tǒng)的正常運行造成了隱患。
2 原因分析
1) 噴氨自動無論是“濃度模式”還是“效率模式”,其調(diào)整存在滯后,當出口已經(jīng)反應出來了,噴氨自動系統(tǒng)才進行調(diào)整。
2) 供氨壓力不平穩(wěn),波動范圍較大。以本公司為例,供氨壓力在 0.2MPa~0.245MPa 波動。
3 基于質(zhì)量平衡模式的脫硝系統(tǒng)噴氨自動調(diào)節(jié)
基本思路:先根據(jù)鍋爐脫硝反應器入口氮氧化物濃度、煙氣量( 一般煙氣量測點不準可用總風量代替) 、脫硝反應方程式等計算出脫硝需要的噴氨質(zhì)量,再根據(jù)排放出口的氮氧化物濃度進行修正,最終得出需求的噴氨量。同時設置人工偏置調(diào)整回路,使運行人員能在不切除自動情況下對噴氨量進行修正。
3.1 噴氨量計算
( 1) 取 A、B 側(cè)入口 NO( mg/Nm3) 計算均值,并轉(zhuǎn)換成體積濃度。通過下列公式轉(zhuǎn)換成體積濃度:
NO 體積濃度( ppm) = NO 質(zhì)量濃度 / 1.34
( 2) 計算 CNOX體積濃度,并求得 CNO2質(zhì)量濃度。
鍋爐排放的煙氣中的氮氧化物統(tǒng)稱為 NOX,主要成分為NO 占 95%和 NO2占 5%。氮氧化物的排放標準以標準狀態(tài),干煙氣,6%O2,NO2計。
CNOX體積濃度=NO 體積濃度( ppm) /0.95;
CNO2體積濃度=CNOX體積濃度* 0.05;
CNO2質(zhì)量濃度=CNO2體積濃度* 2.05。
( 3) 脫硝效率計算:
取 A、B 進口 6%NO2( mg/Nm3) 計算平均濃度、總出口排放濃度計算效率。
ηnox=[進口 6%NO2( mg/Nm3) -出口 6%NO2( mg/Nm3) ]/進口 6%NO2( mg/Nm3) * 100
( 4) 氨氮摩爾比( M) :
M 是實際脫硝效率及氨逃逸后的氨消耗量與 100% 脫硝效率時理論氨耗量的比值。
取效率、氨逃逸率、CNO( mg/Nm3) 、CNO2( mg/Nm3) 按下式計算氨氮摩爾比。
ηnox———脫硝效率,γa———氨逃逸率( 取 3%進行計算)
( 5) 實態(tài)煙氣轉(zhuǎn)標態(tài)體積比值計算:
T實( K) ———脫硝入口平均溫度。
P實( Ka) ———空預出口二次風壓。
( 6) 實態(tài)風量體積計算:
實態(tài)風量體積=實際總風量* 1000/0.5881( 密度)
( 實際總風量為一、二次風量之和。)
( 7) 標態(tài)風量體積:
Vq標態(tài)風量體積=實態(tài)風量體積/實態(tài)轉(zhuǎn)標態(tài)體積比值
( 8) 實際脫硝效率及 3%氨逃逸情況下所需氨耗量計算:
3.2 修正計算的耗氨量
( 1) 根據(jù)鍋爐氧量修正,修正函數(shù)為 f1( X) ; 見下圖。
( 2) 根據(jù)排放的 NOx 濃度對噴氨量進行修正,修正函數(shù) f2( X) 。
4 優(yōu)勢和實施效果
( 1) 結(jié)合總風量的變化和脫硝反應器入口濃度的變化,可以最大程度的預判噴氨量,提前進行調(diào)整。
( 2) 因為控制的是噴氨的質(zhì)量流量,因此可以消除供氨壓力變化帶來的影響。
( 3) 能將環(huán)保出口 NOX平穩(wěn)控制在 35-42mg/Nm3之間,解決了脫硝噴氨自動調(diào)節(jié)品質(zhì)不能滿足需求的問題。減輕集控人員調(diào)整負擔。
( 4) 直接經(jīng)濟效益: 萬度電噴氨量比去年下降 0.26kg/萬Kwh,全年可節(jié)約液氨 73 噸左右,合計 24 萬元左右。
( 5) 間接經(jīng)濟效益:
a.每年可減少因 NOx 超標排放罰扣電費上百萬元。
b.逃逸氨量減少,緩解空氣預熱器的冷端形成硫酸氫銨堵塞問題,提高一二次風溫。
( 6) 間接經(jīng)濟效益:
a.保證脫硝不超標,不扣罰脫硝電價。
b.逃逸氨量減少,緩解空氣預熱器的冷端形成硫酸氫銨堵塞問題,提高一二次風溫.
脫硝氨逃逸一體化在線監(jiān)測系統(tǒng)(TK-1100型)是由山東新澤儀器有限公司公司榮譽出品,為了防止逃逸掉的氨氣造成資金的浪費,環(huán)境污染;氨逃逸將腐蝕催化劑模塊,造成催化劑失活(即失效)和堵塞,大大縮短催化劑壽命;逃逸的氨氣,會與空氣中的SO3生成硫酸氨鹽(具有腐蝕性和粘結(jié)性)使位于脫銷下游的空預器蓄熱原件堵塞與腐蝕;過量的逃逸氨會被飛灰吸收,導致加氣塊(灰磚)無法銷售等危害而研制而成的;lm